一、euta伺服器故障代码?
euta伺服驱动器常见故障代码
AL 21 RL 21
电源故障,电流过大,驱动器的U、V、W相和驱动器电机之间的连线短路或者U、V、W相接地
AL 22 RL 22
电源检测异常 伺服驱动器和电机不匹配
AL 23 RL 23
电源检测异常 伺服驱动器内部电路故障
AL 24 RL 24
电源检测异常
AL 41 RL 41
过载 伺服驱动器控制板或电源模块有问题,伺服电机编码器电路故障,驱动器与电机不匹配,伺服电机抱闸没有松开,驱动器和电机UVW相接线不正确,驱动器和电机UVW相接线中一相或全部断开
AL 42 RL 42
过载 伺服驱动器控制板或电源模块有问题,伺服电机编码器电路故障,驱动器与电机不匹配,伺服电机抱闸没有松开,驱动器和电机UVW相接线不正确,驱动器和电机UVW相接线中一相或全部断开
AL 43 RL 43
再生故障 超过内置再生电阻允许的再生功率,负载惯量过大或导电时间太短,再生电阻断线,外置再生电阻阻抗值太大,驱动器的控制电路故障
AL 51 RL 51
驱动器过热 驱动器的温度异常,驱动器内部电路故障
AL 52 RL 52
突入防止电阻过热 冲入防止电阻过热,伺服驱动器内部故障,周围温度过高
AL 53 RL 53
DB电阻器过热 驱动器内电路故障
AL 54 RL 54
内部过热 驱动器内部电路故障
AL 55 RL 55
外部过热 伺服驱动器控制板故障
AL 61 RL 61
超电压 伺服驱动器控制板故障,
AL 62 RL 62
主回路电压过低 伺服驱动器内部不良
AL 63 RL 63
主电源缺相 3相输入R S T中,1相没有输入
AL 71 RL 71
控制电源的电压下降 AL 72 RL 72 +12V电源下降
AL 81 RL 81
编码器A相B相的脉冲信号异常
AL 82 RL 82
绝对值信号断开
AL 83 RL 83
外部编码器A相B相信号故障
AL 84 RL 84
编码器和驱动
二、伺服电机报警代码?
1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。
2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。
3、AL.16-编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。
三、一川伺服驱动器故障代码?
伺服驱动器故障代码如下:A.C1 伺服过运行 伺服电机(编码器)失控
A.C2 编码器输出相位错误 编码器输出A、B、C相位出错
A.C3 编码器A相B相断路 编码器A相B相没接
A.C4 编码器C相断路 编码器C相没接
A.F1 电源缺相 主电源一相没接
A.F3 电源失电 电源被切断
CPF00 手持传输错误1 通电5秒后,手持与连接仍不对
四、创正科技伺服电机故障代码?
一、故障代码:E-01,E-02 故障意义:上电时参数初始化不正确。
产生原因:参数设置不正确。
解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次 都无法解决,则需要更换伺服控制器。
二、故障代码:E-03,E-04 故障意义: E-03 电压过高(交流电压超过 285V,整流后直流 403V)。
E-04 电压过低(交流电压低于 185V,整流后直流 263V)。
产生原因:电压输入过高,过低或、母线校准不正确。
解决方法:查看 DP-06,显示值是否在 263-403 范围内
五、禾川伺服x3系列驱动器故障代码?
出现此问题可以参考如下解决方法:
Err.043 位置偏差过大故障
1、伺服电机的UVW接线;
2、伺服驱动器增益较低;
3、位置指令脉冲的频率较高;
4、位置指令加速过大;
5、位置偏差超出位置偏差过大故障值P00.19设置的值过小;
6、伺服驱动器/电机故障
1、确认电机主电路电缆的接线,重新接线; 2、确认伺服驱动器增益是否过低,提高增益;
3、尝试降低指令频率后再运行 降低位置指令频率、指令加速度或调整电子齿轮比;
4、降低指令加速度后再运行 加入位置指令加减速时间参数等平滑功能;
5、确认位置偏差故障值P00.19是否合适,正确设定P00.19)值。
六、伺服电机报警210是怎么回事?
1、“210”是松下伺服驱动器故障的一种错误代码。
Err指的是错误,含有关于运行时错误的信息。接受生成运行时错误的Raise方法和清除运行时错误的Clear方法。21是报警错误代码,0是辅助码。
2、保护功能:编码器通讯断线异常保护。
3、故障原因:编码器和驱动器的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测功能。
4、解决对策:按照接线图正确连接编码器线路,纠正连接器插头的错误连线
七、伺服故障代码和处理方法?
二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后直流263V)。产生原因:电压输入过高,过低或、母线校准不正确。解决方法:查看DP-06,显示值是否在263-403范围内,否则一般维修驱动板上的母线采样电阻1M欧姆。
三、故障代码E-05,E-06,E-07故障意义:电机过载。产生原因:E-06:3倍过载或机械堵转,持续;5s。 E-07:2倍过载,持续:120S。解决方法:机械负载过重,检查机械是否卡住。
四、故障代码:E-08故障意义:马达转速过高。产生原因:由于电机短时间失控导致速度大于设定速度,一般由于设置参数错误,或者编码器信号异常导致。解决方法:一般断电后重新上电可以解决,或者重新插拔电机编码器,使得接触良好。
五、故障代码:E-9,E-10故障意义:制动电阻导通时间过长。产生原因:母线电压假性过高,或者进线交流电大于250v。解决方法:如果是母线电压引起的,先按E-4维修母线电压,或者把参数PR-15值改大(初始值350,启动电压点),若无法解决再将参数PR-16增大至80,如果仍无法解决需要更换伺服控制器。
八、时光科技伺服器报警代码?
故障代码:E-01,E-02
故障意义:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。
解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换伺服控制器。
二、故障代码:E-03,E-04
故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。 E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后直流263V)。产生原因:电压输入过高,过低或、母线校准不正确。
九、伺服驱动器报警代码err007?
伺服报警ERR007表示为严重过载,出现这种故障现象时,原因和解决方法如下
检查驱动器编码器的运行参数设置是否满足电动机运行要求,适当增加增益量设定值。
改进机械负载机构,或者加减速机构。
2、有条件的话更换更高功率的电机。
伺服驱动器报警代码err007一般是表示电机过温,伺服电机绕组过热。应该是伺服驱动器输出的谐波太多导致的。